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五天,一个流程:一场险些失败的改善活动内幕

By XNM Technologies · August 31, 2021 · 1 min read
五天,一个流程:一场险些失败的改善活动内幕

2021 年春天,一家区域配送中心就其收货月台寻求帮助。供应链摇摇欲坠,到货时断时续,卡车排队等上几个小时,而员工——有人在现场,有人远程协调——则与文书工作纠缠不清。管理层提出办一场改善活动:由真正干这份活的人来主导的、短而聚焦的改进冲刺。他们的判断没错。下面讲的是他们做对了什么、什么险些让他们沉船,以及最终结果。

改善活动到底是什么

「改善」意为变得更好。一场改善活动(有时称为快速改进活动)通常是为期三到五天的工作坊,由跨职能团队研究一个有界限的流程、消除浪费,并带着已经落地的改变离场——而不是带着一份建议这些改变的报告。它讲求动手实做,而非纸上谈兵,其成败取决于范围与跟进。

这支团队预留了四天,召集了一位月台主管、两名收货员、一位来自库存部门的同事,以及一位从家中远程接入的质量分析师。到此为止,一切顺利。

差点脱轨的地方

开头的三次失误几乎浪费了这一周。

  1. 范围失控膨胀。 第一天,团队就从「加快收货」漂移到了采购、承运商合同和仓库布局。我们把它拉回到一件事上:从卡车到达到货物上架入库的时间。

  2. 靠猜测而非测量。 人人都「知道」问题在于数据录入慢。然而花了一上午真正在月台上走动、给各步骤计时后发现,真正的瓶颈是一台大家排队使用的共享标签打印机。

  3. 没人对「之后」负责。 团队准备在第四天庆祝,却没有谁来维持这些改变的计划。一场没有跟进表的改善活动,几周内就会悄悄退回原样。

这些正是改善活动让人失望的经典方式。热情是真的,会场是投入的,然后成果蒸发了——因为范围太大、数据靠假设,或者跟进缺失。

团队改了什么——又保住了什么

重新聚焦之后,这些改善朴素而不起眼,而这恰恰是好的改善活动该有的样子。

  • 在远端货位增加了第二台标签打印机,终结了每班约吞掉 40 分钟的排队。

  • 把收货签到改到一块简单的可视化看板上,让远程和现场员工看到相同的卡车状态。

  • 把入库流程标准化为一页纸的顺序,使任何收货员都能以同样的方式清空一托盘。

  • 设立了 30 天的跟进复盘,为每项改变指定一名负责人和一个简单的监控指标。

两周内,卡车平均周转时间从三小时出头降到约九十分钟。这里没有任何巧妙之处。正是界定问题、行动前先测量、并为结果指定负责人的这份纪律,把混乱的一周变成了持久的收益。

如果你只从这次险情中记住一件事,就记住这个:改善活动既不是头脑风暴,也不是一锤子买卖。它是一场范围严格、以证据驱动的冲刺,结束时改变已经在运转,并且有人负责把它们维持下去。漏掉其中任何一环,你就只换来美好的一周,却没有持久的结果。

如果你想要一场真正扎下根、而非又退回老路的改善活动,XNM 的战略咨询 可以帮助你界定范围、推进活动,并锁定成果。